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亚兴刀架定位销弹簧的长度,弹簧定位销结构

作者:hacker 日期:2022-10-02 分类:网络教程

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你好,我这有一个广数的数车也是出现换刀能听到响,但是刀架不动,过一会出现”换刀时间过长“报警,

检查下刀架里面的定位销,和弹簧,顺便刀架的左下方有一个盖子把它打开,里面是一个六MM的六角口,里面连接的是刀架的蜗杠(其实是一个整体),把机床电断掉,用六角拧下,看下转动是否顺畅,(一般这个没什么问题的),调松点也没事的。一般问题就出现在 这3个地方,如果修好以后刀位乱掉的话,就调下通讯盘,

数控车床找不到刀位,机械故障,情细节分析

刀架故障情况初步判断方法1听接到维修要求时,应仔细聆听操作工反映的现象,对产生疑问的地方,应询问清楚,以便排除人为因素造成的问题。现场聆听刀架运转声音,以便观察是否存在异常噪声。2看1)看刀架运转过程是否正常。2)观察被加工零件的精度以及零件表面切屑痕迹,以便判断刀架是否锁紧,重复定位是否良好。3转对有的故障的刀架,不要急于拆卸,可用手工方式转动刀架。对于四工位刀架,其蜗杆端部都有一个6mm内六角孔,先拆除段该处一颗密封螺钉,便可以用六角扳手或螺钉旋具转动蜗杆,使刀架进行转位、锁紧。刀架常见故障发生原因及排除方法电动机故障1)三相电源线相序接反。排除方法:立即切断电源,调整三相电源相序。2)电压过低。排除方法:待电源电压正常后再使用或增加一只稳电压一提供稳压电源。3)电动机损坏。排除方法:更换电动机。刀架不转或卡死1)弹簧断裂。排除方法:更换弹簧,注意两对销子不要弄混。2)离合器的导销断裂。排除方法:更换导销,注意离合器与螺杆连接的柱销孔的位置。3)主轴弯曲或断裂。排除方法:更换主轴,更换方式要参照相应刀架型号的主轴说明而定,不可随意改动主轴尺寸,否则将严重影响刀架的使用寿命。4)外端齿盘处的导销断裂。排除方法:更换导销,注意外端齿盘、螺母、上刀体的位置关系。5)刀架转位,但刀架转过多个刀位,且不能固定于任意刀位处。排除方法:检测霍尔元件静态参数和动态参数,若参数不正常则更换元件。更换CPU板和位置倍板。刀架锁不紧1)发信盘位置没对正。排除方法:拆开刀架的顶盖,旋动并调整发信盘位置,使刀架的霍尔元件对准磁钢,使刀位停在准确位置。2)系统反锁时间不够长。排除方法:调整系统反锁时间参数即可(新刀架反锁时间t=1.2s即可)。3)机械锁紧机构故障。排除方法:拆开刀架,调整机械,并检查定位销是否折断。刀架精度不准1)刀架锁不紧。排除方法:延长刀架锁紧时间。2)断齿处有垃圾。排除方法:将刀架拆开,清除垃圾,清洗各零件,旋转部分加清洁黄油,端齿部分加注洁净机油。3)上刀体压力模部位受压变形使齿轮齿合不良。排除方法:更换上刀体。4)刀架连转不停或刀架在某个刀位不停。排除方法:检查发信盘接线是否有短路或开路现象。5)霍尔元件与磁钢高度位置不准。排除方法:调整霍尔元件与磁钢的相对位置。刀架故障实例分析数控车换刀一般的过程是:换刀电机接到换刀信号后,通过蜗轮蜗杆减速带动刀架旋转,由霍尔元件发出刀位信号,数控系统再利用这个信号与目标值进行比较以判断刀具是否到位。刀换到位后,电机反转缩紧刀架。故障1:一台六刀位数控车床,换刀时所有刀位都找不到,刀架旋转数周后停止,并且数控系统显示换刀报警:换刀超时或没有信号输入。故障分析:对于该故障,仍可以排除机械故障,归咎于电气故障所致。产生该故障的电气原因有以下几种:①磁性元件脱落;②六个霍尔元件同时全部损坏;③霍尔元件的供电和信号线路开路导致无电压信号输出。其中以第三种原因可能性最大。因此找来电路图,利用万用表对霍尔元件的电气线路的供电线路进行检查。结果发现:刀架检测线路端子排上的24V供电电压为0V,其它线路均正常。以该线为线索沿线查找,发现从电气柜引出的24V线头脱落,接上后仍无反应。由此判断应该是该线断线造成故障。解决法:利用同规格导线替代断线后,故障排除。故障2:一台四刀位数控车床,发生一号刀位找不到,其它刀位能正常换刀的故障现象。故障分析:由于只有一号刀找不到刀位,可以排除机械传动方面的问题,确定是电气方面的故障。可能是该刀位的霍尔元件及其周围线路出现问题,导致该刀位信号不能输送给PLC。对照电路图利用万用表检查后发现:1号刀位霍尔元件的24V供电正常,GND线路为正常,T1信号线正常。因此可以断定是霍尔元件损坏导致该刀位信号不能发出。解决法:更换新的霍尔元件后故障排除,一号刀正常找到。故障3:一台配有FANUC-0imate系统大连机床厂的六刀位车床,选刀正常但是当所选刀位到位之后不能正常锁紧。系统报警:换刀超时。故障分析:刀架选刀正常,正转正常,就是不能反向锁紧。说明蜗轮蜗杆传动正常,初步定为电气线路问题。在机床刀架控制电气原理图上,发现刀具反向锁紧到位信号是由一个位置开关来控制发出的,是不是该开关即周围线路存在问题呢?为了确认这个故障原因,打开刀架的顶盖和侧盖,利用万用表参照电路图检查线路,发现线路未有开路和短路,通过用手按动刀架反向锁紧位置开关,观察梯形图显示有信号输入,至此排除电气线路问题。推断可能是挡块运动不到位,位置微动开关未动作。于是重新换刀一次来观察一下,结果发现:果然挡块未运动到位。于是把挡块螺栓拧紧,试换刀一次正常。再换一次刀,原故障又出现了,同时发现蜗杆端的轴套打滑并且爬升现象。难道是它造成了电机反转锁紧时位置开关的挡块不到位,于是把该轴套进行了轴向定位处理,将刀架顶盖装好。结果刀架锁紧正常了。

数控刀架里面的定位销弹簧断了有没有影响?

数控刀架定位不准或刀架不能锁紧的故障原因及处理

1、故障原因

下面以配备GSK980TD系统(广州数控系统)的车床为例进行说明:

该车床在加工工件外圆时外圆刀突然出现“扎刀”待操作人员按“复位”按钮退回参考点后仔细检查:首先检查刀具是否松动或破损检查后刀具完好;其次检查工件毛坯余量是否过大经测量符合要求;由于是中途出现这一现象可以肯定加工程序不会有问题;于是操作人员又怀疑可能是“刀具补偿值”改错了经重新对刀后“刀具补偿值”与原来的一样;故障原因一时难以查出。

操作人员将机床系统复位后重新装夹另一个工件试车结果运行正常。就在连续加工几个工件后突然又出现同样的故障再次经过上述一系列的检查故障原因仍然没有查出最后找来了专业维修人员经过与操作人员沟通后维修人员首先测量机床系统输入电压和电流结果均正常怀疑可能是机械故障。

于是手动试车移动纵横向拖板、启动主轴、转动刀架就在连续手动转动刀架时突然发现刀架有些松动在机床运行过程中并未自动锁紧判断是刀架系统故障可是在加工过程中出现故障后并未显示“报警号”于是肯定是刀架机械故障。

维修人员将刀架拆卸后发现里边的1个弹簧定位反靠销断裂(数控电动四工位方刀架里边配有4个弹簧定位反靠销)在加工工件过程中当毛坯余量稍大或硬度过高时刀架转动到某一工位未断裂的弹簧定位反靠销受力时刀架可以自动锁紧刀具车削正常当刀架转动到某一工位断裂的弹簧定位销受力过大时刀架便不能自动锁紧刀具车削时便出现上述的故障。

2、故障处理

机床维修人员全面检查后该刀架电器控制部分正常属机械故障经过更换掉断裂的弹簧定位反靠销后安装好刀架重新试车故障得到排除。

数控刀架一直转或刀位不停的故障原因及处理

下面以配备DTM系统(帝特马数控系统)的车床为例进行说明:

1、故障原因

该车床在自动运行过程中偶尔出现刀架连续运转或某刀位不停的现象有时连续运转2~3个刀位后又停转锁紧了。当连续运转或某刀位不停时显示屏上出现“301”号报警(刀架故障)机床自动运行停止当连续运转2~3个刀位停转锁紧后并未显示报警号机床自动运行正常。

由于该故障是随机性的没有规律所以不便于查找维修人员检查后判定属于电器控制故障。经过对刀架控制系统输出电压测量结果正常检测刀架控制系统继电器也正常。最后拆开刀架顶端的防护罩逐根测量霍尔元件信号线输入电压结果发现1根信号线中间铜芯断裂暂时由电线保护橡胶皮连接当刀架转到某一位置时电线保护橡胶皮受力拉紧铜芯线两端无法正常接通程序控制系统无法找到相应的刀号便出现“301”号报警。当机床复位后手动方式将刀架转动到一定位置时电线保护橡胶皮放松铜芯线两端接通刀架转动正常不再出现报警号。

2、故障处理

经过维修人员将霍尔元件连接信号线重新更换后试车故障得到排除机床运行正常。

总结

综合分析以上两例故障的查找及排除过程我们可以明确数控机床故障不仅仅发生在电气部分也可能出现在机械部分。对于配备以上两种系统的数控车床均属于半闭环控制系统不具备机械故障反馈功能在操作使用时要加强日常维护和保养出现故障后若未显示“报警号”很可能属于机械故障维修时要重点检查机械部分这对于维修人员来说会更准确更及时地排除故障。

数控刀架不转或卡死

故障原因有以下五种情况:(1)弹簧断裂。(2)离合器的导销断裂。(3)主轴弯曲或断裂。(4)外端齿盘处的导销断裂。(5)刀架转位,但刀架转过多个刀位,且不能固定于任意刀位处。

弹簧断裂排除方法:更换弹簧,注意两对销子不要弄混。

离合器的导销断裂排除方法:更换导销,注意离合器与螺杆连接的柱销孔的位置。

主轴弯曲或断裂排除方法:更换主轴,更换方式要参照相应刀架型号的主轴说明而定,不可随意改动主轴尺寸,否则将严重影响刀架的使用寿命。

外端齿盘处的导销断裂排除方法:更换导销,注意外端齿盘、螺母、上刀体的位置关系。

刀架转位排除方法:检测霍尔元件静态参数和动态参数,若参数不正常则更换元件。更换CPU板和位置倍板。

数控刀架锁紧后有松动是怎么回事?四工位的

出现该故障时亚兴刀架定位销弹簧的长度,首先检查夹紧开关位置是否固定不当亚兴刀架定位销弹簧的长度,并调整至正常位置亚兴刀架定位销弹簧的长度;其次亚兴刀架定位销弹簧的长度,用万用表检查其相应线路继电器是否能正常工作,触点接触是否可靠。若仍不能排除,则应考虑刀架内部机械配合是否松动。有时会出现由于内齿盘上有碎屑造成夹紧不牢而使定位不准,此时,应调整其机械装配并清洁内齿盘。

主要原因:在刀架机械没有锁紧以前,锁紧开关已经被闭合,锁紧信号发出,使电机提前断电引起。

处理方法:手摇刀架电话,将刀架锁紧,调整锁紧开关压板,使锁紧开关压合,使X3.6为“1”

①发信盘位置没对正

拆开刀架顶盖,旋动并调整发信盘位置,使刀架亚兴刀架定位销弹簧的长度的霍尔元件对准磁块,使刀位停在准确位置

②系统反锁时间不够长

调整系统反锁时间参数(新刀架反锁时间t=1.2s即可)

③机械锁紧机构故障

拆开刀架,调整机械,检查定位销是否折断

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已有2位网友发表了看法:

  • 访客

    访客  评论于 [2022-10-03 03:09:31]  回复

    对于四工位刀架,其蜗杆端部都有一个6mm内六角孔,先拆除段该处一颗密封螺钉,便可以用六角扳手或螺钉旋具转动蜗杆,使刀架进行转位、锁紧。刀架常见故障发生原因及排除方法电动机故障1)三相电源线相序接反。排除方法:立即切断电源,调整三相电源相序。2)电压过低。

  • 访客

    访客  评论于 [2022-10-03 02:15:17]  回复

    不可随意改动主轴尺寸,否则将严重影响刀架的使用寿命。外端齿盘处的导销断裂排除方法:更换导销,注意外端齿盘、螺母、上刀体的位置关系。刀架转位排除方法:检测霍尔元件静态参数和动态参数,若参数不正常则更换元件。更换CPU板和位

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